袋式
除塵器是目前除塵效率較高的環保設備。如何提高其運行穩定性、經濟性和效率,延長其使用壽命,已成為燃煤電廠日益關注的問題。其中,濾袋損壞會導致凈煙氣含塵量超標,污染環境。同時,濾袋壓差的升高也是導致機組風機出力增加的一個重要因素,系統的運行成本和耐久性將增加
關于袋式除塵器維護方法的探討
1。遏制定位架脫落,解決濾袋損壞問題
為了遏制定位架大面積脫落,解決濾袋損壞問題,經過多次技術論證和實踐比較,決定采用綜合定位架將各通道a、B側的每排濾袋底部固定為一個整體,每排濾袋能隨入口煙氣自然穩定擺動。首先,避免了定位框架的脫落。二是減少了袋籠與濾袋、相鄰濾袋之間大幅度無序擺動造成的摩擦損傷,解決了定位架脫落、濾袋相互碰撞、破損率高的問題。綜合定位架的具體尺寸建議如下:定位架采用中8螺紋鋼,定位桿采用φ6。定位桿插入袋定位銷后,下部應泄漏10-15mm
2。使用除塵裝置,過濾袋表面的灰塵?? 針對袋式除塵器運行中粉塵積聚嚴重,濾袋壓差增大的問題,開發并優化了袋式除塵器清灰裝置。在機組的水平維護中,壓縮空氣與清灰裝置相連,并從潔凈空氣室內每個濾袋的潔凈空氣側向外噴射,9m長濾袋的表面積通過壓縮空氣的瞬時脈沖釋放。清灰裝置的運行方式為:將壓縮空氣接入清灰裝置的進口,通過調壓閥對裝置進行充氣,將清灰裝置儲氣罐的壓力控制在0.5-0.6mpa左右。充氣后氣流聲結束時,手動啟動電磁閥,釋放儲罐中的氣體,并將其送入濾袋的清潔氣體側。濾袋瞬間膨脹,濾袋表面積上的灰被抖掉,從而達到除灰的目的。清灰過程中,每個布袋的清灰時間一般在15s左右。它不僅去除了灰燼,而且提高了維修效率,降低了人員的勞動強度。同時,該裝置能在機組運行過程中完成在線清灰
在
袋式除塵器維護中應用袋式一體化定位裝置和手動清灰裝置,解決了長期困擾濾袋損壞和濾袋壓差高的癥結,對機組節能降耗、減少環境污染具有重要意義。該維修模式的成功應用為同類袋式除塵器的維修模式提供了參考和方法
新安裝的布袋將在3個月內完成。無論除塵袋的質量好壞,所需時間不超guo3個月。它不會在老化時破裂。它已經使用了一年多。許多生產公司使用生物質燃料作為鍋爐燃料、竹片、有用的木片、玉米殼等,因為這些生物質在煙氣中燃燒。大量可燃木炭粉塵顆粒。袋式除塵器含有過多的碳。木炭粉會蓄熱、自燃并燃燒袋子。火星也可能進入袋式除塵器,導致陰燃。陰燃面積增加,導致過濾器中的灰塵被捕獲,火焰燃燒袋子,生產公司的袋子被燒壞
火星燃燒袋的原因:
1。鍋爐為6T加熱蒸汽鍋爐,燃燒材料為竹底切(竹粉、竹片)
2。由于除塵管道中含有大量火星粉塵,且鍋爐煙氣導致鍋爐煙氣含煙量高,正常情況下約為10%(大部分火花在8%以下熄滅)。事實上,許多鍋爐沒有達到該參數,導致氧氣含量過高,因此可燃物具有好氧環境
3。除了系統的密封性和用于袋式清灰的壓縮空氣外,氧氣含量將很高,因此火星可以在管道中自由燃燒
4。火星不僅可以自由燃燒,而且除塵系統中的灰塵也不會燃燒。竹炭粉的特點是易燃材料在320度的溫度下達到燃點。沉積在布袋表面的竹炭粉具有吸熱、發熱、燃燒布袋的作用
5。火星燃燒袋的整個過程:火星和竹炭粉同時吸附在布袋表面,一些火花被吸出,一些竹炭粉在周圍冒煙,面積逐漸變大。當爐子關閉和打開時,氧氣含量達到17%-20%,容易形成燃燒添加劑,燃燒布袋,導致燃燒
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